向新而行,以质致远,晋能控股装备制造集团长平公司以发展新质生产力为引领,不断加大“四新”推广应用,扎实开展自主创新,为企业高质量发展注入了强劲动力。面对井下煤仓传统人工控制方式存在的效率瓶颈与安全风险,该公司成功研发并应用了“主运系统双煤仓智能化联动控制技术”,实现了1#、2#煤仓的远程智能协同放煤,使煤矿井下煤仓管理迈入了自动化、精准化、智能化的新阶段。
改造前,长平公司井下煤仓控制面临严峻挑战:控制手段局限,仅依靠放煤口液压控制,无法远程或遥控操作,放煤量难以精准调控,存在突增风险。协同能力缺失,双仓距离远、依赖两名司机分别凭经验操作,仓位信息不透明,极易导致下游皮带堆煤、跑偏甚至因超负荷而停机,重载启动困难。安全隐患突出,操作人员需靠近煤仓下口危险区域作业,存在安全风险。
为破解上述难题,长平公司以“智能化、无人化、少人化”为目标,组建专项技术团队,深度融合自动化控制、物联网感知、大数据分析等技术,以“电液控改造+远程控制+协同精准放煤”为核心路径,对双煤仓控制系统进行了系统性升级改造。团队首先部署了高精度仓位检测装置与智能传感器网络,实时采集煤仓料位、煤流速度、皮带张力等关键数据,构建起全面的“感知神经系统”,为智能决策提供数据支撑。在此基础上,还开发了具备自主学习能力的智能联动控制算法,通过建立双仓放煤数学模型,动态优化放煤策略,实现了1#、2#煤仓放煤量的智能匹配与协同调节。同时,搭建了集数据监控、远程操作、故障预警于一体的地面控制中心,操作人员可通过高清可视化界面实时掌握双仓运行状态,一键启动自动放煤流程,彻底改变了以往“人盯岗、经验判”的落后模式。
该系统自投运以来,运行稳定,成效显著,彻底将操作人员从煤仓下口危险区域撤离,设备故障率较改造前降低了85%,直接减少岗位人员2名,年节省人工成本24万元,主运皮带运煤效率提升10%,年增创收益约150万元,叠加设备维修费用下降与节电,年创造综合经济效益约196万元。此项技术的成功应用,不仅大幅提升了主运系统的运行效率与安全管理水平,还具备在其他矿井推广的应用价值,是长平公司以科技创新引领企业高质量发展的生动实践。(牛东方)
【责任编辑 陈畅 实习生 翟培辰】